位計外,不許其他投資,且改動軟件不需任何費用,不需增加此部分投資,對計算機的監
控也沒有任何影響。根據原工藝改造后設計,**下部的浮球液位開關與池底距離為2.90米
,每相鄰兩個的距離為0.22米,液位上升時,將所測值減去**底浮球液位開關的高度除以
0.22 米后取整,即為將要開啟的泵的臺數;液位下降時,將所測值減去**底浮球液位開關
的高度除以 0.22米后取整加一,即為將要開啟的泵的臺數。液位高于 4.00 米時發出高
液位報警,低于2.90米時低液位報警。
既減少了浮球液位開關、繼電器、PLC模塊及多條纜線的費用及PLC字節的占用,又可
以充分體現原設計的思路,對已廢棄的自動控制部分進行充分的利用。實現自動控制后,
對泵的開停時間、臺次進行科學、合理的安排,避免人為失誤,增加了運行的安全性,可
靠性和穩定性。